TU-2 Umbau einer Futaba FC16 Boat und Truck
- jugger
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Hallo zusammen,
als 100% zufriedener DC16 Nutzer stand für mich die Frage an meine FC16 welche ich für Funktionsmodelle verwende,ebenfalls auf bew. 2,4 GHZ System umzurüsten.
Gesagt ,getan,nach einigen Internet Recherchen sollte man mit bzw. bei Verwendung von Robbe Multinaut Switch Bausteinen lediglich die High und Low MS Rate verändern.
Genau das habe ich dann auch gemacht. ATV high auf 2,2ms und ATV low auf 0,8ms.
Dies habe ich gemacht und habe leider immer noch kein zufrieden stellendes Ergebnis.
Meine Relais werden nach Betätigung des Gebers(am Sender Multinaut) kurz aktiviert,fallen dann jedoch gleich wieder ab.
Ich habe auch bemerkt das die einzelnen Relais ohne meine Betätigung klick klack machen.
Ich habe nun schon die Wege für den Kanal 7 und Kanal 8 verkleinert und die mitte verstellt.Wurde zwar besser jedoch nicht so wie es war.
Ich wollte nun halt weg von der 40MHZ Geschichte.
Sollten alle Stricke reißen würde ich den einen Schlepper eben auf 40 MHZ weiter betreiben,nur sind da ja schon einige etwas weiter gekommen wie ich.
Evtl. kann mir hier ja jemand helfen.
Besten Dank vorab.
als 100% zufriedener DC16 Nutzer stand für mich die Frage an meine FC16 welche ich für Funktionsmodelle verwende,ebenfalls auf bew. 2,4 GHZ System umzurüsten.
Gesagt ,getan,nach einigen Internet Recherchen sollte man mit bzw. bei Verwendung von Robbe Multinaut Switch Bausteinen lediglich die High und Low MS Rate verändern.
Genau das habe ich dann auch gemacht. ATV high auf 2,2ms und ATV low auf 0,8ms.
Dies habe ich gemacht und habe leider immer noch kein zufrieden stellendes Ergebnis.
Meine Relais werden nach Betätigung des Gebers(am Sender Multinaut) kurz aktiviert,fallen dann jedoch gleich wieder ab.
Ich habe auch bemerkt das die einzelnen Relais ohne meine Betätigung klick klack machen.
Ich habe nun schon die Wege für den Kanal 7 und Kanal 8 verkleinert und die mitte verstellt.Wurde zwar besser jedoch nicht so wie es war.
Ich wollte nun halt weg von der 40MHZ Geschichte.
Sollten alle Stricke reißen würde ich den einen Schlepper eben auf 40 MHZ weiter betreiben,nur sind da ja schon einige etwas weiter gekommen wie ich.
Evtl. kann mir hier ja jemand helfen.
Besten Dank vorab.
von jugger
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- jan donocik
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hallo,
die Zyklik sollte auf "by Transmitter" eingestellt werden, Am Sender Senderzyklus 20ms.
die Zyklik sollte auf "by Transmitter" eingestellt werden, Am Sender Senderzyklus 20ms.
viele Grüße
von jan donocik
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- jugger
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Hallo Jan,
20Ms sind eingestellt(ideal für analog Servos)
Zyklik sollte auf by Transmitter???
Verstehe ich nicht.
Gruß
20Ms sind eingestellt(ideal für analog Servos)
Zyklik sollte auf by Transmitter???
Verstehe ich nicht.
Gruß
von jugger
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- ***EX
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Hallo Thomas,
Du nimmst eine Jetibox steckst sie an den Kanal 7 des Robbe Empfängers und schaltest dein Schaltmodul.
Nun kannst du die richtigen Impulsweiten des Empfängers auslesen.
Nun machst du das selbe mit dem Jetiempfänger an dem Tu2-Modul. Die ATV-werte hoch und runterzustellen bringt nichts,
da die alten Futabasteuerung nur ~ 1,100 MS bis 1,900 MS können. Hast du mit dem Tu2-Modul am Jetiempfänger höhere Werte,
so schaltet das Modul kurz beim Erreichen der Futabawerte und dann wieder aus. In dem Fall kannst du nur die Ausschläge um ~ 25% erniedrigen
oder du regelst die Endwerte über die Jetibox im Jetiempfänger ab.
MFG Harald
Du nimmst eine Jetibox steckst sie an den Kanal 7 des Robbe Empfängers und schaltest dein Schaltmodul.
Nun kannst du die richtigen Impulsweiten des Empfängers auslesen.
Nun machst du das selbe mit dem Jetiempfänger an dem Tu2-Modul. Die ATV-werte hoch und runterzustellen bringt nichts,
da die alten Futabasteuerung nur ~ 1,100 MS bis 1,900 MS können. Hast du mit dem Tu2-Modul am Jetiempfänger höhere Werte,
so schaltet das Modul kurz beim Erreichen der Futabawerte und dann wieder aus. In dem Fall kannst du nur die Ausschläge um ~ 25% erniedrigen
oder du regelst die Endwerte über die Jetibox im Jetiempfänger ab.
MFG Harald
von ***EX
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