Servos ruckeln an CB200
- onki
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Hallo,
bin gerade dabei meine große (1:3,5 - für mich groß) ASK21 vom R9 aufd eine CB200 mit 2 RSATs und RC-Switch aufzurüsten.
Firmwarestand bei allen komponenten Aktuell und schachtelneu.
Spannungsversorgung 2s LiFePo 8Ah am Akku 1 (Akku2 bleibt leer).
Ein RSat ist via PPM (mit LinkVario am Ext-Ausgang, der andere via EX-Bus angeschlossen.
Akkuspannung laut Sender 6.1V. Soweit alles prima.
Wenn ich aber die Servos bewege, stocken die auf allen Funktionen. Einemal geht es, eine Sekunde weiter bleibt der Servo ca. eine Halbe Sekunde bis Sekunde stehen und geht dann erst auf seine Position. Im Servomonitor des Senders werden die Ausschläge aber korrekt angezeigt. Nur die Ausführung lässt zu wünschen übrig.
Auch wenn beide via EX-Bus dran sind keine Änderung (auch ohne LinkVario).
Was ist da los. Mein Ventus in identischer Ausführung macht keinerlei Probleme. Der hat lediglich einen zweiten Akku.
Hat jemand eine Idee? Pulsweite hab ich schon auf 20ms gestellt mit leichter Verbesserung. Kann doch nicht sein, das meine Servos keine kurze Framerate können.
Gruß
Onki
bin gerade dabei meine große (1:3,5 - für mich groß) ASK21 vom R9 aufd eine CB200 mit 2 RSATs und RC-Switch aufzurüsten.
Firmwarestand bei allen komponenten Aktuell und schachtelneu.
Spannungsversorgung 2s LiFePo 8Ah am Akku 1 (Akku2 bleibt leer).
Ein RSat ist via PPM (mit LinkVario am Ext-Ausgang, der andere via EX-Bus angeschlossen.
Akkuspannung laut Sender 6.1V. Soweit alles prima.
Wenn ich aber die Servos bewege, stocken die auf allen Funktionen. Einemal geht es, eine Sekunde weiter bleibt der Servo ca. eine Halbe Sekunde bis Sekunde stehen und geht dann erst auf seine Position. Im Servomonitor des Senders werden die Ausschläge aber korrekt angezeigt. Nur die Ausführung lässt zu wünschen übrig.
Auch wenn beide via EX-Bus dran sind keine Änderung (auch ohne LinkVario).
Was ist da los. Mein Ventus in identischer Ausführung macht keinerlei Probleme. Der hat lediglich einen zweiten Akku.
Hat jemand eine Idee? Pulsweite hab ich schon auf 20ms gestellt mit leichter Verbesserung. Kann doch nicht sein, das meine Servos keine kurze Framerate können.
Gruß
Onki
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Rainer aka Onki
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gepostet unter Verwendung von 100% recycelter Elektronen.
Rainer aka Onki
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Last Edit:04 Juli 2014 20:43
von onki
Letzte Änderung: 04 Juli 2014 20:43 von onki.
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- gecko_749
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Hi,
ich gehe mal davon aus das das Ruckeln mit dem R9 nicht aufgetreten ist und das Flieger schon geflogen ist.
Das Ruckeln kann von einer unpassenden Framerate kommen - also einfach mal in den R9 schauen und die Einstellung übernehmen.
Dann Schachtelneu bedeutet nicht zwangsläufig neueste Firmwareversion.
Ferner könnte man ja testweise den R9 wieder einbauen und die CB mit ein paar Servos die so rumliegen.
Betrifft es alle Servos ? Sind die Anschlüsse der CB richtig konfiguriert ?
Wenn es alle Servos sind dann eins nach dem anderen abstecken - vielleicht ist ja ein Anschluß defekt.
Gruß
gecko
PS - der SAT der auf EXBus eingestellt ist ist hoffentlich mit seiner EXT Buchse an die CB angeschlossen.
ich gehe mal davon aus das das Ruckeln mit dem R9 nicht aufgetreten ist und das Flieger schon geflogen ist.
Das Ruckeln kann von einer unpassenden Framerate kommen - also einfach mal in den R9 schauen und die Einstellung übernehmen.
Dann Schachtelneu bedeutet nicht zwangsläufig neueste Firmwareversion.
Ferner könnte man ja testweise den R9 wieder einbauen und die CB mit ein paar Servos die so rumliegen.
Betrifft es alle Servos ? Sind die Anschlüsse der CB richtig konfiguriert ?
Wenn es alle Servos sind dann eins nach dem anderen abstecken - vielleicht ist ja ein Anschluß defekt.
Gruß
gecko
PS - der SAT der auf EXBus eingestellt ist ist hoffentlich mit seiner EXT Buchse an die CB angeschlossen.
Last Edit:04 Juli 2014 22:06
von gecko_749
Letzte Änderung: 04 Juli 2014 22:06 von gecko_749. Begründung: Nachtrag
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- onki
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Hallo Gecko,
die schachtelneuen Komponenten werden bei mir natürlich zuerst einer Updateprozedur unterzogen, daher ist alles aktuell (V3.22 bzw. V1.20).
Mit der Framerate hab ich schon experimentiert, ohne Erfolg. Der Effekt ist bei allen Servos und mit dem R9 bin ich schon über ein Jahr problemlos geflogen ( auch alpin ).
Wenn ich die Schleppkupplung z.B. mehrfach drücke, stockt sie für ca. 1 Sekunde alle 3-4 Sekunden. Flächen hab ich noch nicht dran, da das daheim bei der Schüssel etwas schwierig wird. Ich hab nur 9 Servos die bis Steckplatz 12 gehen und die sind OK. Die RSats hab ich schon auf 12 Kanäle beschränkt, ohne Besserung. RSats sind natürlich korrekt angeschlossen, eiman EX und einmal PPm (am EX sitzt das LinkVario).
Werd mir das am Nachmittag nochmal zu Gemüte führen und den R9 antesten.
Gruß
Onki
die schachtelneuen Komponenten werden bei mir natürlich zuerst einer Updateprozedur unterzogen, daher ist alles aktuell (V3.22 bzw. V1.20).
Mit der Framerate hab ich schon experimentiert, ohne Erfolg. Der Effekt ist bei allen Servos und mit dem R9 bin ich schon über ein Jahr problemlos geflogen ( auch alpin ).
Wenn ich die Schleppkupplung z.B. mehrfach drücke, stockt sie für ca. 1 Sekunde alle 3-4 Sekunden. Flächen hab ich noch nicht dran, da das daheim bei der Schüssel etwas schwierig wird. Ich hab nur 9 Servos die bis Steckplatz 12 gehen und die sind OK. Die RSats hab ich schon auf 12 Kanäle beschränkt, ohne Besserung. RSats sind natürlich korrekt angeschlossen, eiman EX und einmal PPm (am EX sitzt das LinkVario).
Werd mir das am Nachmittag nochmal zu Gemüte führen und den R9 antesten.
Gruß
Onki
Gruß aus dem Nordschwarzwald
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von onki
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- ***EX
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Ich würde die Rsat2 von direkt auf computed stellen und die Framerate in den Rsat2´s und in der CB200 synchron auf 17ms stellen.
Die 17 ms gehen von 15 Jahre alten analogen Servos bis zu neuen digitalen Servos.( Hitec, Graupner und Futaba)
P.S Wenn man die Framerate auf über 25ms stellet, laufen die Servos einfach nur rauh, bleiben aber nicht für kurze Zeit stehen!!!
Mfg Harald
Die 17 ms gehen von 15 Jahre alten analogen Servos bis zu neuen digitalen Servos.( Hitec, Graupner und Futaba)
P.S Wenn man die Framerate auf über 25ms stellet, laufen die Servos einfach nur rauh, bleiben aber nicht für kurze Zeit stehen!!!
Mfg Harald
Last Edit:05 Juli 2014 11:23
von ***EX
Letzte Änderung: 05 Juli 2014 11:23 von ***EX.
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- onki
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Hallo nochmal,
so - 17ms waren am R9 eingestellt, das hab ich auch in die CB übernommen. Dann noch PPM computed auf die Empfehlung von Harald hin eingestellt.
Nun scheint es zu funzen. Werd das aber noch mit Flächenservos testen.
Hab in der Kiste ausschließlich HV-Digitalservos verbaut.
Gruß
Onki
so - 17ms waren am R9 eingestellt, das hab ich auch in die CB übernommen. Dann noch PPM computed auf die Empfehlung von Harald hin eingestellt.
Nun scheint es zu funzen. Werd das aber noch mit Flächenservos testen.
Hab in der Kiste ausschließlich HV-Digitalservos verbaut.
Gruß
Onki
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Hallo Onki,
Ich habe vermutet das die Servos die Einstellung direkt nicht vertragen und daher wie in eine "Hold" Stellung gehen und dadurch der Servo einfach
steckenbleibt, darum der vorige Rat.
MFG Harald
Ich habe vermutet das die Servos die Einstellung direkt nicht vertragen und daher wie in eine "Hold" Stellung gehen und dadurch der Servo einfach
steckenbleibt, darum der vorige Rat.
MFG Harald
Last Edit:06 Juli 2014 00:33
von ***EX
Letzte Änderung: 06 Juli 2014 00:33 von ***EX.
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